摘 要:在火電廠的正常運行中離不開汽輪機的輔助運行,尤其是汽輪機的潤滑油系統(tǒng)與機組的正常運行密切相關(guān),潤滑油系統(tǒng)主要起到冷卻、密封、潤滑作用,能夠降低機組運行中發(fā)生故障的概率,因此對潤滑油系統(tǒng)的運行提出更高要求。在現(xiàn)階段加強對汽輪機潤滑油系統(tǒng)的研究,尤其是#1、2機#5軸承油檔甩油、潤滑油外溢問題異常的研究,具有重要的現(xiàn)實意義,能夠更加全面的掌握汽輪機潤滑油系統(tǒng)的基本情況,全面了解潤滑油系統(tǒng)的常見故障,針對#5軸承油檔甩油問題異常,制定科學(xué)合理的方案,更好的發(fā)揮潤滑油系統(tǒng)的作用,保障汽輪機機組及整個熱電廠的正常運行。
關(guān)鍵詞:汽輪機機組;主油箱排油煙風(fēng)機;潤滑油系統(tǒng);解決措施;#5軸承油檔外溢、甩油;#5軸承回油管改造
前言
一、汽輪機潤滑油系統(tǒng)
汽輪機組潤滑油系統(tǒng)是熱電廠輔助系統(tǒng)的重要組成部分,利用潤滑油系統(tǒng)為機組運行的相應(yīng)位置,提供充足的潤滑密封和冷卻需求。我公司熱電廠汽輪機潤滑油系統(tǒng),設(shè)計由潤滑油主油箱、注油器、冷油器、油泵、油煙分離裝置等組成。汽輪機油系統(tǒng)主要作用是向機組各軸承供油,以便潤滑和冷卻軸承。供給調(diào)節(jié)系統(tǒng)和保護(hù)裝置穩(wěn)定充足的壓力油,使它們正常工作。供應(yīng)各傳動機構(gòu)潤滑用油。根據(jù)汽輪機油系統(tǒng)的作用,一般將油系統(tǒng)分為潤滑油系統(tǒng)和調(diào)節(jié)(保護(hù))油系統(tǒng)兩個部分。其中油泵又分為主油泵、高壓調(diào)速油泵、交流輔助油泵和直流潤滑油泵等不同的類型。在機組正常運行時,潤滑油系統(tǒng)由主軸帶動的主油泵供油。同時潤滑油系統(tǒng)需要為機組全部軸承和盤車裝置、跳閘裝置等裝置,提供相應(yīng)的動力用油以及密封用油,確保各軸承的油量分配合理,保證軸承的潤滑,使軸頸與軸瓦之間形成油膜,以減少摩擦損失,同時帶走由摩擦產(chǎn)生的熱量。系統(tǒng)工質(zhì)為L-TSA46汽輪機油。
二、針對發(fā)現(xiàn)問題的研究與改進(jìn)
2.1 #5軸承回油管改造原因分析
2.1.1 在機組實際運行過程中發(fā)現(xiàn),汽輪發(fā)電機組#5軸承用油的配管設(shè)計不合理,不符合設(shè)備及現(xiàn)場的實際情況,為了保證對汽輪發(fā)電機組的安全運行,現(xiàn)場還進(jìn)行了水平尺實際測量#5軸承回油管坡度確認(rèn)為0.0075,不符合回油管坡20~50/1000(0.02~0.05)的規(guī)范要求。
2.2.2 2020年02月08日14:00:33,某燃煤電站#1、2機#5軸瓦處發(fā)生潤滑油外溢,軸承座明顯積油。
回溯到2020年01月10日07:45#1機組大修后試運行期間,同樣也發(fā)生過#5軸瓦潤滑油外溢的異常事故。事故發(fā)生后我們進(jìn)行了認(rèn)真的分析及現(xiàn)場查找原因,分析后認(rèn)為主要原因是,排煙風(fēng)機停運后無法把油中分離出的空氣和其它不凝結(jié)的氣體及時排除,主油箱負(fù)壓明顯降低,潤滑油受到嚴(yán)重有效的阻擋,流入油箱中的微負(fù)壓增大,軸承回油管處的流速不高,不能產(chǎn)生較大的壓力差,造成#5軸瓦潤滑油外溢。
而對于2020年01月10日07:45#1機組大修后試運行期間,發(fā)生的#5軸瓦潤滑油外溢的事故,當(dāng)時正進(jìn)行機組超速試驗潤滑油壓達(dá)0.15MPa,#5軸承回油量增加,潤滑油壓過高,油就會從軸承兩端高速甩出,變成細(xì)小油霧,從而出現(xiàn)油檔甩油。
上述異,F(xiàn)象的發(fā)生,造成對設(shè)備安全運行無法保證,因此我們必須解決#5軸承回油不暢和回油管坡度不滿足20~50/1000規(guī)范的要求等問題。
三、軸承回油不暢的原因分析
3.1 汽輪機現(xiàn)場油系統(tǒng)潤滑油的配管問題
3.1.1 由汽輪機潤滑油系統(tǒng)油管路圖紙可以看出,#5軸承回油管Ø32x3.5mmDN25,進(jìn)油管Ø25x2.5mmDN20,節(jié)流孔管內(nèi)徑Ø8mm,管徑流速為0.7m/s,潤滑油油壓在機組正常運行時為0.122MPa,機組試驗高壓油泵運行時潤滑油油壓將達(dá)到0.15MPa,在主油箱排油煙風(fēng)機故障或停運時,這樣就造成#5軸承無法得到足夠壓力和充足流量的潤滑油,導(dǎo)致軸承回油不暢,另外,實測#5軸承回油管坡度為0.0075,不符合回油管坡度20~50/1000(0.02~0.05)的規(guī)范要求,影響汽輪發(fā)電機組的安全運行。
3.1.2。5軸承回油管為DN25的304不銹鋼管道,在軸承回油流入油箱微負(fù)壓降低時,因回油管佳管徑流速為0.7m/s,要保證正常的軸承回油流量比較困難。
3.1.3 軸承回油管坡度不滿足足夠的坡度20~50/1000,不便于油煙分離及回油流暢。
四、#5軸承回油管改造措施
4.1 技術(shù)改造措施
4.1.1 考慮潤滑油油壓在機組正常運行時為0.122MPa,機組試驗高壓油泵運行時潤滑油油壓將達(dá)到0.15MPa。采用將#5軸承回油管原Ø32的法蘭進(jìn)行內(nèi)徑車削擴為Ø57的304不銹鋼管道,匯接接入回油母管至油箱,這樣在潤滑油壓不變的情況下,增設(shè)Ø57x3.5mm的304不銹鋼管道后油流流量變大,油流流速降低,能避免潤滑油受到阻擋,流入油箱微負(fù)壓降低,軸承回油管處流速不高,壓力差減小,不再發(fā)生潤滑油外溢的事件。對比論證得出:這種改造方案簡單、可行、安全,能夠保證機組啟動、停運及運行期間的安全性、可靠性,符合《防止電力生產(chǎn)事故二十五項反措》要求。
4.1.2 對軸承回油管坡度進(jìn)行改造,滿足足夠的坡度20~50/1000(0.02~0.05)角度45/角度30,便于油煙分離及回油流暢。詳見附圖
4.2 運行保障措施
4.2.1 機組試運前,確認(rèn)工作票結(jié)束,保證油箱油位正常。保證油循環(huán)時間至少在24小時以上,經(jīng)化學(xué)人員化驗油質(zhì)合格后方可進(jìn)行試運。保證主油箱濾網(wǎng)前、后油位差≤80mm,超過時及時聯(lián)系檢修清掃。及時排凈系統(tǒng)積存空氣,防止管路振動。檢查各軸瓦、各軸承供油、回油量應(yīng)正常,防止斷油燒瓦,特別是機組沖動過程中,運行中通過窺視鏡勤察、勤看各軸承回油和油流情況。
4.2.2 機組運行期間,加強監(jiān)盤質(zhì)量管理,嚴(yán)格定期切換制度執(zhí)行,對設(shè)備存在的問題及時反饋、處理。杜絕經(jīng)驗主義,對運行設(shè)備的停運做好充分預(yù)想工作,并經(jīng)值長許可同意。檢修工作票安全措施審核、把關(guān)到位,對安全措施執(zhí)行后的事故預(yù)控做好預(yù)想,嚴(yán)禁出現(xiàn)安全措施不到位或措施不全的禁止許可。增加完善排油煙風(fēng)機轉(zhuǎn)動設(shè)備的跳閘(停運)聲光報警。
五、結(jié)語
5.1 為了保證二期在建機組的安全性,在#3機組進(jìn)行試驗論證,對#5軸承回油管的配管試驗確定方案,對改造論證成功后的運行工況書面推廣,對二期在建機組進(jìn)行優(yōu)化。將#5軸承回油管原Ø32的法蘭進(jìn)行內(nèi)徑車削擴為Ø57的304不銹鋼管道,匯接接入回油母管至油箱,這樣在潤滑油壓不變的情況下,增設(shè)Ø57x3.5mm的304不銹鋼管道,匯接接入回油母管至油箱。
5.2 對軸承回油管坡度進(jìn)行改造,滿足足夠的坡度20~50/1000(0.02~0.05),便于油煙分離及回油流暢。
5.3 完善機組聲光報警菜單,增加排油煙風(fēng)機轉(zhuǎn)動設(shè)備的跳閘(停運)聲光報警條。
當(dāng)前,機組運行環(huán)境紛繁復(fù)雜,處于邊基建邊生產(chǎn)的緊張階段,可能引發(fā)事故的因素眾多,防止機組非停工作重大,運行人員要盡心盡責(zé),檢修人員要勤查勤治;更要未雨綢繆,抓好源頭控制,查清風(fēng)險因素,達(dá)到減少和預(yù)防機組大事故發(fā)生的目的。
六、參考文獻(xiàn):
[1]中國長江動力集團(tuán)有限公司汽輪發(fā)電機組技術(shù)協(xié)議書及水利電力部頒發(fā)的《汽輪機運行規(guī)程》及《電力工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)匯編》。
[2]其它同類型機組運行規(guī)程。
(來源:除灰脫硫脫硝技術(shù)聯(lián)盟)