李強(qiáng) 楊和平
一、概述
赤峰中色白音諾爾礦業(yè)有限公司,生產(chǎn)規(guī)模為3000噸/日精礦粉,年產(chǎn)鉛、鋅金屬各3萬(wàn)多噸,共有兩個(gè)采選廠。一段采用MQY4067球磨機(jī)與分級(jí)機(jī)構(gòu)成閉路工藝。自2013年投產(chǎn)以來(lái),MQY4067球磨機(jī)一直采用滑動(dòng)軸承,稀油站潤(rùn)滑。在使用中,主要存在以下缺點(diǎn):
1.現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境差,跑、冒、滴、漏嚴(yán)重;
2.職工勞動(dòng)強(qiáng)度大,崗位工要經(jīng)常觀察潤(rùn)滑狀況;
3.稀油站電機(jī)或電器線路出問(wèn)題,油路出現(xiàn)漏油或堵塞,發(fā)現(xiàn)不及時(shí),將造成燒瓦事故,被迫停磨進(jìn)行搶修,既辛苦,又費(fèi)時(shí),且易造成重金屬污染;
4.每月要向集油箱補(bǔ)充540Kg油,每年季節(jié)性換油兩次,每次加油360Kg;
5.每年對(duì)大瓦要進(jìn)行一次年底檢修。
隨著了綠色礦山、節(jié)能降耗工作的加強(qiáng),2021年將MQY4.0×6.7球磨機(jī)主軸承改造為滾動(dòng)軸承,并達(dá)到了預(yù)期效果。
二、MQY4.0×6.7球磨機(jī)技術(shù)參數(shù)
三、改造方案及新加零部件
1. 拆除原球磨機(jī)的主軸承座部分,取消稀油站及進(jìn)、排礦兩端的潤(rùn)滑油管道;
2. 不改變球磨機(jī)原有的工藝參數(shù),不改變球磨機(jī)原來(lái)的安裝尺寸,不改變球磨機(jī)的傳動(dòng)部分和筒體,不改變?cè)谢A(chǔ),保留原軸承座底板;
3. 新加零部件:軸承座上部和下部,專用滾動(dòng)軸承,專用分體式襯套,內(nèi)外側(cè)密封蓋,無(wú)線軸承溫度檢測(cè)儀(軸承溫度達(dá)到設(shè)定值時(shí)報(bào)警),專用密封脂。
四、設(shè)備安裝與完成情況
MQY4067球磨機(jī)用時(shí)7天完成安裝,于2021年10月開(kāi)始試運(yùn)行,5天后達(dá)到預(yù)定的礦石處理量,球磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常平穩(wěn),無(wú)異常噪音,滾動(dòng)軸承溫度正常。安全可靠按時(shí)實(shí)現(xiàn)了技改工作,實(shí)現(xiàn)了綜合節(jié)能6%以上的既定目標(biāo)。
五、改造前后耗電量對(duì)比
MQY4067球磨機(jī)于2021年10月份改造安裝后運(yùn)轉(zhuǎn)。在給礦量、裝球量、各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)均不變的條件下,進(jìn)行對(duì)比。改造前,截取2021年1月、2月份的平均電流數(shù)據(jù);改造后,經(jīng)過(guò)一定的運(yùn)行時(shí)間,取2021年12月的日平均電流數(shù)據(jù),改造前后的電流值對(duì)比,結(jié)果是:改造后電耗下降了6.9%(不含稀油泵、冷卻水泵電耗),具體數(shù)據(jù)見(jiàn)下表。
注:數(shù)據(jù)來(lái)源:2021年1、2、12月車間設(shè)備運(yùn)行記錄。
改造前設(shè)備運(yùn)行記錄
改造后設(shè)備運(yùn)行記錄
六、經(jīng)濟(jì)效益分析
MQY4067球磨機(jī)的滾動(dòng)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目,從2021年10月份正式運(yùn)行,到現(xiàn)在,磨機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),各項(xiàng)工藝參數(shù)均正常,經(jīng)濟(jì)效益可觀,達(dá)到了預(yù)期目的。如下表:
注:數(shù)據(jù)來(lái)源:2021年1、2、12月車間設(shè)備運(yùn)行記錄。
經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在節(jié)能效益和增產(chǎn)效益兩方面。簡(jiǎn)要闡述如下。
1. 節(jié)能效益
(1)節(jié)電效益
根據(jù)表2的檢測(cè)結(jié)果,改造后球磨機(jī)主軸承年節(jié)約用電量:
102kwh/h×24h/d×0.85(作業(yè)率)×360d/y=749088kwh
稀油潤(rùn)滑站油泵年耗電量:
8.4kwh/h×0.8(作業(yè)率)×24h/d×360d/y=58060kwh
改造后球磨機(jī)年節(jié)電量:749088+58060=807148kwh
節(jié)約電費(fèi):0.5元/kwh(電費(fèi))×80714840kwh=40.4(萬(wàn)元)
(2)節(jié)約潤(rùn)滑油費(fèi)用
每月用潤(rùn)滑油3桶和每年兩次季度性換油,每公斤以8元計(jì),則:
(540kg/月×12月+720kg/次×2次)×元/kg=6.3(萬(wàn)元)
改造后,年用二硫化鉬鋰基脂500Kg,合1萬(wàn)元。實(shí)際節(jié)約油費(fèi)5.3萬(wàn)元。
(3)節(jié)能增效
(1)、(2)相加,40.4+6.3=46.7(萬(wàn)元)
2. 增產(chǎn)增效
礦精粉臺(tái)時(shí)產(chǎn)量:135÷3(選比)=45(噸)
每年停產(chǎn)檢修2次用16小時(shí),增產(chǎn)45×16=720(噸)
噸精粉的價(jià)格以800計(jì) 800元/噸×720噸=57.6(萬(wàn)元)
3. 節(jié)能和增產(chǎn)效益合計(jì)
通過(guò)以上計(jì)算,年增效益為:46.7萬(wàn)元+57.6萬(wàn)元=104.3萬(wàn)元
4.投資回收期
滾動(dòng)軸承改造新增加的零部件需146萬(wàn)元,安裝所用的人工費(fèi)及材料費(fèi)需5萬(wàn)元,所以靜態(tài)投資回收期為:151萬(wàn)元÷103.3萬(wàn)元/年= 1.5(年)
5.綜合經(jīng)濟(jì)效益(見(jiàn)下表)
七、結(jié)論
1. MQY4067球磨機(jī)主軸承節(jié)能改造,選定的技術(shù)方案可行,現(xiàn)場(chǎng)安裝簡(jiǎn)單,改造后磨機(jī)運(yùn)行正常,軸承溫度不高,管理更方便;
2.節(jié)能效益明顯,主軸承節(jié)電率達(dá)6.9%;
3.節(jié)約潤(rùn)滑油費(fèi)用80%;
4.由于減少了維護(hù)和檢修時(shí)間,提高了磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率,增產(chǎn)增效;
5.綜合效益較好,1.5年可收回投資;
6.通過(guò)本次改造與實(shí)際運(yùn)行,證明該技術(shù)已成熟可靠,具有較好的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
(來(lái)源:滾動(dòng)軸承球磨機(jī)節(jié)能改造)