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        熟料輸送系統(tǒng)跑冒滴漏問(wèn)題的治理

        發(fā)布時(shí)間:2022-08-19

        嚴(yán)維鼎 朱仁德

        (古浪祁連山水泥有限公司)

        隨著國(guó)家環(huán)保部門(mén)對(duì)環(huán)保要求的不斷提高,我公司開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)治理、文明生產(chǎn)的活動(dòng),使干凈整潔的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)成為企業(yè)樹(shù)立的美好形象。斜拉鏈地坑和熟料庫(kù)頂粉塵污染是水泥生產(chǎn)跑冒滴漏治理的難題,長(zhǎng)期以來(lái),不僅影響正常安全生產(chǎn),而且對(duì)職工的身體健康造成危害。為此,我們于2016年12月利用錯(cuò)峰限產(chǎn)的有利時(shí)機(jī),對(duì)熟料地坑和庫(kù)頂設(shè)備進(jìn)行了徹底改造,改造后效果明顯,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得到徹底的改善。

        1 工藝流程

        出破碎機(jī)的熟料經(jīng)斜拉鏈機(jī)輸送至1#熟料庫(kù)(Φ40 m×44.7 m),庫(kù)頂設(shè)有1臺(tái)氣箱式脈沖袋收塵器(風(fēng)量18 144 m3/h,風(fēng)機(jī)功率37 kW)收集庫(kù)內(nèi)及斜拉鏈頭部粉塵。當(dāng)打開(kāi)斜拉鏈頭部下料溜子氣動(dòng)閘板,熟料經(jīng)平拉鏈輸送至2#熟料庫(kù)(Φ12 m×25 m),庫(kù)頂設(shè)有1臺(tái)氣箱式脈沖袋收塵器(風(fēng)量11 600 m3/h,風(fēng)機(jī)功率22 kW)收集庫(kù)內(nèi)及庫(kù)側(cè)散裝粉塵。

        2 存在的問(wèn)題及分析

        投產(chǎn)運(yùn)行以來(lái),逐步暴露出斜拉鏈料斗之間夾料、樓梯上灑落熟料、下料點(diǎn)漏料、庫(kù)頂冒灰、收塵器運(yùn)行效率低等問(wèn)題,人工清理強(qiáng)度大且存在較大的安全隱患。

        2.1 下料溜子結(jié)構(gòu)不合理

        錘式破碎機(jī)下料溜子內(nèi)部未做緩沖結(jié)構(gòu),進(jìn)入鏈斗內(nèi)的熟料時(shí)多時(shí)少,造成:①溢出鏈斗的熟料在爬坡階段易灑落至樓梯上或?yàn)R落至斜拉鏈地坑;②溢出的熟料夾在鏈斗中間運(yùn)行至斜拉鏈頭部后掉落在庫(kù)頂周?chē)。斜拉鏈入?kù)溜子及平拉鏈連接溜子內(nèi)部安裝了耐磨襯板,但易磨損部位未布置階梯防磨襯板,致使頭部堆積大量漏料,同時(shí)導(dǎo)致細(xì)粉冒灰嚴(yán)重。

        2.2 熟料庫(kù)頂漏風(fēng)點(diǎn)多

        庫(kù)頂頂板密封采用點(diǎn)焊或段焊,頂板與支撐梁等連接處開(kāi)口較多;入庫(kù)溜子與庫(kù)頂接口處密封不嚴(yán),為方便清理積料在庫(kù)頂處開(kāi)孔較多。庫(kù)頂嚴(yán)重漏風(fēng),導(dǎo)致收塵器不能及時(shí)有效地將庫(kù)內(nèi)揚(yáng)塵吸走,造成庫(kù)內(nèi)產(chǎn)生正壓冒灰嚴(yán)重。

        2.3 收塵器運(yùn)行效率低

        庫(kù)頂收塵管道設(shè)計(jì)不合理。收塵器進(jìn)風(fēng)口管道直徑400 mm設(shè)計(jì)偏小,庫(kù)內(nèi)揚(yáng)塵不能及時(shí)有效抽走。熟料入平拉鏈機(jī)時(shí),風(fēng)管手動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥位置過(guò)高不能及時(shí)調(diào)整,使導(dǎo)料槽內(nèi)揚(yáng)塵得不到及時(shí)收集,落料點(diǎn)粉塵飛揚(yáng)。收塵螺旋輸送機(jī)下部安裝1臺(tái)300 mm×300 mm星型下料器,因下料器頻繁跳停引起螺旋輸送機(jī)、收塵系統(tǒng)停機(jī),造成粉塵不能及時(shí)收集輸送,在處理時(shí)又產(chǎn)生二次污染。

        3 方案的確定及實(shí)施

        跑冒滴漏的治理要從源頭抓起,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)因地制宜,用Z少的改造成本,采用Z優(yōu)的方案達(dá)到Z好的效果。從治理庫(kù)頂漏風(fēng),技改下料溜子、收塵管道及下料裝置,加裝電動(dòng)執(zhí)行器等,各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)展全方位的治理。

        3.1 錘式破碎機(jī)下料溜子改造

        錘式破碎機(jī)溜子由原來(lái)沖擊下料技改為緩沖下料,解決落差沖擊造成的溢料、冒灰及下料不均問(wèn)題。斜拉鏈兩側(cè)加裝擋料板,底部加裝集料斗,防止部分熟料顆粒飛濺灑落到樓梯形成安全隱患。

        3.2 斜拉鏈機(jī)揚(yáng)塵點(diǎn)改造

        (1)斜拉鏈機(jī)頭部入熟料庫(kù)溜子內(nèi)全部鑲嵌耐磨襯板,減少溜子的磨損和破損。加裝接料溜子對(duì)下料點(diǎn)散落的物料集中收集到熟料庫(kù)內(nèi),溜子下方加裝重錘翻板閥起到鎖風(fēng)的作用,防止庫(kù)內(nèi)揚(yáng)塵上竄冒出,并將接料溜子的焊縫滿(mǎn)焊,杜絕了細(xì)粉料從焊縫處灑落。斜拉鏈機(jī)改造前后現(xiàn)場(chǎng)情況見(jiàn)圖1。

        圖1 斜拉鏈機(jī)改造前后現(xiàn)場(chǎng)

        (2)延長(zhǎng)平拉鏈機(jī)導(dǎo)料槽2 m,入平拉鏈機(jī)下料溜子深入導(dǎo)料槽的長(zhǎng)度延長(zhǎng)100 mm,在導(dǎo)料槽前后側(cè)加裝擋料皮聚集落料點(diǎn)揚(yáng)塵,導(dǎo)料槽上部加裝一根Φ80 mm的收塵風(fēng)管接到1#收塵器風(fēng)管進(jìn)行收塵,使導(dǎo)料槽內(nèi)形成負(fù)壓,杜絕落料點(diǎn)出現(xiàn)揚(yáng)塵。平拉鏈機(jī)改造前后現(xiàn)場(chǎng)情況見(jiàn)圖2。

        圖2 平拉鏈機(jī)改造前后現(xiàn)場(chǎng)

        3.3 袋收塵器的改造

        (1)更改收塵管道。將進(jìn)風(fēng)口收塵管徑由Φ400 mm擴(kuò)大至Φ500 mm,布置的直角進(jìn)風(fēng)管道改造為120°,減小管道內(nèi)的通風(fēng)阻力;同時(shí)在進(jìn)風(fēng)管上分別加裝電動(dòng)蝶閥實(shí)現(xiàn)中控操作,對(duì)熟料入1#、2#庫(kù)時(shí)產(chǎn)生的揚(yáng)塵進(jìn)行分別除塵。

        (2)更改收塵集灰輸送方式。1#收塵器集灰斗將原有螺旋輸送機(jī)輸送+下料器下料方式更新為雙翻板閥下料形式(見(jiàn)圖3),不僅保證下料通暢,而且達(dá)到鎖風(fēng)的目的,徹底 解決因螺旋輸送機(jī)頻繁跳停引起收塵器無(wú)法正常運(yùn)行,避免處理螺旋輸送機(jī)壓停時(shí)產(chǎn)生的二次揚(yáng)塵,提高了收塵器的運(yùn)行效率。

        圖3 收塵器集灰斗下料方式的改進(jìn)

        3.4 熟料庫(kù)頂?shù)母脑?/p>

        (1)熟料庫(kù)頂?shù)拿芊舛侣。?duì)庫(kù)頂所有頂板采取滿(mǎn)焊處理,原清料所開(kāi)孔洞全部用鋼板焊接封堵,測(cè)量料位孔蓋粘毛氈密封,入庫(kù)溜子與庫(kù)頂接口處采用灌漿處理,避免因漏風(fēng)造成袋收塵器收塵效率不高。

        (2)改造庫(kù)頂平臺(tái)管道線(xiàn)路。庫(kù)頂?shù)孛嫔鲜諌m設(shè)備電源線(xiàn)路、壓縮空氣管道布置雜亂,經(jīng)架空重新規(guī)整布局,改善了現(xiàn)場(chǎng)巡檢通道,消除了巡檢維修過(guò)程中的安全隱患。

        3.5 實(shí)行中控視頻監(jiān)控

        熟料庫(kù)頂、斜拉鏈機(jī)地坑加裝攝像頭進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控輸送設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)及現(xiàn)場(chǎng)的跑冒滴漏情況,做到早發(fā)現(xiàn)、早排除;同時(shí)實(shí)現(xiàn)熟料倒庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人值守,極大地降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。2018年3月20日中控視頻見(jiàn)圖4。

        圖4 中控視頻監(jiān)控

        4 治理后的效果

        在沒(méi)有投入資金更新設(shè)備的情況下,通過(guò)優(yōu)化改造使現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境有了質(zhì)的變化。熟料庫(kù)頂收塵運(yùn)行正常,熟料庫(kù)內(nèi)已形成負(fù)壓,各落料點(diǎn)達(dá)到無(wú)揚(yáng)塵、無(wú)漏料,巡檢通道寬敞整潔,在改善設(shè)備運(yùn)行環(huán)境的同時(shí)提升了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔面貌。同時(shí),大幅度降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,及時(shí)消除了清料安全隱患,庫(kù)頂現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境明顯得到了改善,職工的健康、安全得到了有力保障,取得了良好效果。截止到2018年3月已運(yùn)行15個(gè)月,效果顯著。

        來(lái)源:《水泥》

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