吳兆亮
(安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司,安徽 合肥 230601)
摘 要:傳動(dòng)軸作為整車(chē)傳遞動(dòng)力的重要零部件,其N(xiāo)VH性能?chē)?yán)重影響著整車(chē)的NVH性能。文章介紹了某輕型卡車(chē)傳動(dòng)軸異響的問(wèn)題處理過(guò)程,從傳動(dòng)軸動(dòng)平衡、系統(tǒng)共振、傳動(dòng)軸夾角等方面進(jìn)行問(wèn)題的排查,并Z終解決異響問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:異響;共振;傳動(dòng)軸夾角
前言
隨著社會(huì)的發(fā)展,用戶(hù)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品的舒適性要求越來(lái)越高,特別是汽車(chē)NVH 性能越來(lái)越受到用戶(hù)的關(guān)注。傳動(dòng)軸作為整車(chē)傳遞動(dòng)力的重要零部件,其N(xiāo)VH 性能?chē)?yán)重影響著整車(chē)的NVH 性能。某輕型卡車(chē)在開(kāi)發(fā)驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)了整車(chē)異響問(wèn)題,經(jīng)過(guò)分析確認(rèn),整車(chē)異響源為傳動(dòng)軸。
1 故障現(xiàn)象
試驗(yàn)人員在對(duì)新車(chē)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),發(fā)現(xiàn)在高速行駛時(shí)(60km/h 以上),整車(chē)有“嗡嗡嗡”的異響,且隨著車(chē)速的提高,異響逐漸的增大。經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)人員對(duì)多個(gè)系統(tǒng)的評(píng)估確認(rèn),找到整車(chē)異響源為傳動(dòng)軸。
2 故障調(diào)查
傳動(dòng)軸異響通常有三個(gè)原因:1、傳動(dòng)軸動(dòng)平衡不良;2、傳動(dòng)軸與動(dòng)力系統(tǒng)共振;3、傳動(dòng)軸夾角不合理。
2.1 動(dòng)平衡不良排查
對(duì)故障車(chē)傳動(dòng)軸的動(dòng)平衡進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)傳動(dòng)軸均符合設(shè)計(jì)要求,動(dòng)不平衡量小于40gcm。輕卡傳動(dòng)軸產(chǎn)品均執(zhí)行此動(dòng)平衡的標(biāo)準(zhǔn),無(wú)不良現(xiàn)象產(chǎn)生,故排除動(dòng)平衡不良的因素。
2.2 傳動(dòng)軸與動(dòng)力系統(tǒng)共振排查
對(duì)傳動(dòng)軸的臨界轉(zhuǎn)速進(jìn)行計(jì)算,根據(jù)汽車(chē)設(shè)計(jì)[1],傳動(dòng)軸臨界轉(zhuǎn)速按式(1)計(jì)算:
其中D 為傳動(dòng)軸軸管外徑,d 為傳動(dòng)軸軸管內(nèi)徑,L 為傳動(dòng)軸長(zhǎng)度,將傳動(dòng)軸外徑69mm,內(nèi)徑63mm,長(zhǎng)度850mm經(jīng)過(guò)計(jì)算,傳動(dòng)軸臨界轉(zhuǎn)速為15518rpm,再考慮1.5 的安全系數(shù),Z小臨界轉(zhuǎn)速可達(dá)到10345rpm。
同時(shí)計(jì)算傳動(dòng)軸工作的Z大頻率[2]。
其中Vmax為Z大車(chē)速,ig 為變速箱Z高檔的傳動(dòng)比,io為主減速器傳動(dòng)比,K 為發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩主諧量階數(shù)(四缸四沖程發(fā)動(dòng)機(jī),主諧量階數(shù)為2),r 為車(chē)輪滾動(dòng)半徑。
將Vmax=120km/h,ig=0.77,io=6.142,K=2,r=0.360m代入式(2),經(jīng)計(jì)算得f=158Hz。轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)速即為9480rpm,小于傳動(dòng)軸臨界轉(zhuǎn)速10345rpm。
因此排除傳動(dòng)軸與動(dòng)力系統(tǒng)共振的因素。
2.3 傳動(dòng)軸夾角不合理的排查
對(duì)傳動(dòng)軸的夾角進(jìn)行校核[1],傳動(dòng)軸夾角示意如圖1。
經(jīng)過(guò)校核,傳動(dòng)軸在各種工況下夾角如表1 所示,當(dāng)量夾角在空載下達(dá)到3.9°,比設(shè)計(jì)推薦的允許當(dāng)量夾角3°大。因此,傳動(dòng)軸設(shè)計(jì)當(dāng)量夾角過(guò)大可能是造成傳動(dòng)軸異響的原因。
基于以上理論分析,對(duì)傳動(dòng)軸夾角進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
根據(jù)之前理論分析的傳動(dòng)軸夾角結(jié)果,分析調(diào)整后橋仰角,減小α3,可以減小當(dāng)量夾角φ。原設(shè)計(jì)狀態(tài)后橋仰角為7.5°,調(diào)整后橋仰角為8.5°后,校核結(jié)果如表2 所示。校核結(jié)果顯示后橋仰角增加到8.5°后,傳動(dòng)軸單個(gè)夾角α2、α3 減小,當(dāng)量夾角φ顯著減小,空載狀態(tài)下僅1.9°。相比原設(shè)計(jì)狀態(tài),減小2°。
調(diào)整后橋仰角為8.5°進(jìn)行驗(yàn)證:在后橋鋼托處增加1°斜墊鐵,調(diào)整后橋仰角為8.5°,試裝2 臺(tái)車(chē)進(jìn)行驗(yàn)證;試驗(yàn)人員反饋,異響更為明顯,比老狀態(tài)更差。
以上驗(yàn)證結(jié)果與理論分析存在較大差異。因此,決定對(duì)傳動(dòng)軸夾角進(jìn)行實(shí)測(cè)。對(duì)1 臺(tái)下線(xiàn)車(chē)輛原始狀態(tài)車(chē)輛及調(diào)整后橋仰角狀態(tài)2 臺(tái)車(chē)輛采用三坐標(biāo)進(jìn)行傳動(dòng)軸夾角測(cè)量,測(cè)試結(jié)果如表3 所示。
以上實(shí)測(cè)結(jié)果與理論分析有很大差異。從實(shí)測(cè)結(jié)果來(lái)看,原設(shè)計(jì)狀態(tài)的車(chē)輛,實(shí)際當(dāng)量夾角達(dá)到了6.2°,遠(yuǎn)超一般要求的3°。
對(duì)以上實(shí)物與理論存在的偏差進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn),發(fā)動(dòng)機(jī)位置在Z 方向上,實(shí)際狀態(tài)比理論狀態(tài)低12mm。而因?yàn)閱?wèn)題車(chē)型軸距較短(2800mm),前傳設(shè)計(jì)長(zhǎng)度僅472mm,傳動(dòng)軸夾角受安裝位置偏差影響極大(實(shí)物狀態(tài)比理論相差2.6°)。
根據(jù)實(shí)物狀態(tài),用在傳動(dòng)軸中間吊掛處增加10mm墊鐵的方法,對(duì)傳動(dòng)軸夾角進(jìn)行調(diào)整,并進(jìn)行實(shí)測(cè),結(jié)果如表4所示。
因此,可以判斷傳動(dòng)軸異響是由于傳動(dòng)軸夾角過(guò)大造成。在減小傳動(dòng)軸夾角,特別是傳動(dòng)軸當(dāng)量夾角后,異響改善明顯。
3 結(jié)論
1)傳動(dòng)軸異響的排查應(yīng)系統(tǒng)排查,從傳動(dòng)軸動(dòng)平衡、系統(tǒng)共振、傳動(dòng)軸夾角全面系統(tǒng)排查;
2)問(wèn)題分析時(shí),應(yīng)理論與實(shí)際測(cè)試(測(cè)量)相結(jié)合,避免僅僅根據(jù)理論值進(jìn)行問(wèn)題排查,做出錯(cuò)誤的判斷;
3)傳動(dòng)軸夾角不合理,通常容易產(chǎn)品批量性問(wèn)題發(fā)生,需要在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證階段做充分的驗(yàn)證評(píng)價(jià),避免產(chǎn)品上市后產(chǎn)生批量性用戶(hù)投訴;
4)通過(guò)故障處理,更充分說(shuō)明傳動(dòng)軸當(dāng)量夾角要求小于3°的必要性。
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